时间:2024-08-31
王昌盛
(宁波明欣化工机械有限责任公司, 浙江 宁波315202)
承压设备焊接生产中, 由于下料误差, 筒体卷圆和封头压制中材料会发生塑性变形, 组对尺寸出现偏差, 导致焊接接头产生错边, 影响焊缝成形, 导致磁偏吹等焊接缺陷产生。 磁偏吹主要产生于直流电弧焊过程, 磁偏吹产生原因是接线位置不当、 周围磁场影响、 焊接接头错边、 接头不等厚等[1]。 在复合板对接接头中, 当采用台阶形坡口, 组对错边量较大时, 磁偏吹尤为明显, 易造成夹渣、 气孔等缺陷[2]。 本研究通过焊接试验验证了磁偏吹是导致气孔产生的主要原因, 通过调整电弧高度、 改变坡口形式可防止气孔产生。
复合板焊接采用台阶形坡口是非常成熟的工艺[3-4], 普通18 mm+3 mm Q345R+S30408 基层进行埋弧焊时, 采用坡口形式如图1 所示。 在制造复合板容器时[5-6], 由于下料原因, 导致复合板筒节与封头组对发生错边, 如图2 所示。
当基层内、 外侧焊接后对焊缝进行100%射线检测, 整条环缝出现5 处密集型气孔, 气孔均分布在靠近封头台阶坡口下侧的坡口面上, 如图3所示。
图1 标准坡口示意图
图2 错边坡口示意图(错边2.5~3.5 mm)
图3 焊缝气孔分布图
因气孔为密集型气孔, 考虑焊剂受潮或坡口有油污、 水分杂质引起焊接气孔的可能性较小; 焊接过程中焊剂覆盖电弧厚度适宜, 空气入侵熔池可能性也不大; 接头装配时, 除有错边外, 焊接坡口角度、 装配间隙均符合要求;同时, 定位焊符合要求, 电流、 电压、 焊接速度符合工艺要求。 经过对埋弧焊中常出现气孔的原因逐条进行排查, 且几处缺陷形态特征和分布均基本相同, 气孔产生为偶发性的可能性并不大。
同时考虑气孔为密集气孔, 与熔化极气体保护焊时熔池混入空气形成氮气孔比较相似。 分析认为, 是焊接时电弧保护不良或电弧不稳定燃烧导致。 埋弧焊中焊接电弧掩埋在焊剂中, 电弧保护相对其他焊接方法更有优势, 且实际焊接过程中焊剂覆盖厚度过高或过薄, 拟考虑磁偏吹引起气孔的产生。 由于埋弧焊接过程中, 焊剂中有造气剂, 焊剂颗粒间隙存有空气, 当电弧偏吹导致电弧偏离封头坡口一侧时, 在靠近封头坡口一侧的接头受热不均匀, 焊缝金属凝固较快, 熔池存留时间较短, 气体来不及溢出熔池而残留在焊缝中形成了气孔[7-8]。
追溯复合板的制造工艺, 复合板成型采用爆炸复合工艺, 导致不锈钢层与碳钢基层在爆炸复合时产生强烈的滑移摩擦, 摩擦引起的静电造成复合板带有磁性, 而在后续的加工运输过程中未能消除[9]。 同时焊接中变化的电场产生磁场, 且作用于铁磁性物质的力与磁场强度和磁场梯度 (即沿磁力线方向单位长度磁场强度衰减的幅度) 成正比, 在尖锐的部位磁场梯度较大, 磁场强度较大。 在多重因素的叠加下,台阶尖锐处磁力线更密集, 引起的磁偏吹尤为明显。
为模拟产生气孔的焊接过程和验证磁偏吹是引起缺陷产生的原因, 利用剩余边角料制备7 副试板, 试板的尺寸600 mm×130 mm×(18+3)mm。 将试板分成4 组, 对试板基层采用不同的参数或结构形式进行焊接试验[10-14]。
基层按产生缺陷的焊接参数模拟焊接。 基层组对设置3.5 mm 的错边, 坡口形式为错边坡口, 焊接2 副试板。 采用设备出现缺陷时的焊接参数, 埋弧焊电流为540~580 A, 电压34~36 V, 直流反接, 焊接速度50~55 cm/min。2 副试板基层完成焊接后, 进行100%射线检测, 均出现了1~2 处密集型气孔, 气孔产生部位与图3 一致。
组对坡口作调整, 焊接参数不变。 基层组对设置3.5 mm 的错边, 坡口形式如图4, 焊接2副试板。 打磨较高台阶一侧的尖角。 焊后进行100%射线检测, 2 副试板均未出现气孔。
图4 3.5 mm 错边坡口示意图
压低焊接电弧长度。 基层组对设置3.5 mm的错边。 将埋弧焊导电嘴与工件距离由32 mm调整为26 mm, 电流为540~580 A, 电压为32~34 V, 直流反接, 焊速50~55 cm/min。 基层焊后进行100%射线检测, 2 副试板均未出现气孔。
基层组对设置3.5 mm 的错边, 焊接1 副试板。 复合板基层采用手工焊条电弧焊, 焊条选用J507, 直流反接, 在焊接打底及填充焊道时, 磁偏吹较小, 基层盖面时, 当电弧接近较高一侧台阶面时, 加长焊接电弧, 发现电弧有偏离台阶面现象, 如图5 所示。 磁偏吹为横向偏离, 垂直于焊接前进方向。 排除试板两端起弧点和收弧点的磁偏吹, 在其余位置均发生电弧偏移。 由此可以推断, 在接头错边较高一侧的台阶处, 作用于焊接电弧的磁场更强, 磁力线更密集, 导致电弧偏离该侧[15]。
图5 焊条电弧焊在靠近棱角部位的偏吹示意图
通过4 组试验对比, 当复合板采用台阶形坡口, 组对发生错边时, 焊接过程中存在一定的磁偏吹, 主要原因是在错边台阶棱角处磁力线较为密集, 电弧在磁场中发生定向偏离, 焊接接头较高一侧的母材受热不集中, 熔池停留时间较短,造成夹渣、 气孔等缺陷。
复合板台阶形组对坡口发生错边会造成电弧焊发生磁偏吹, 造成气孔、 夹渣、 未熔合等缺陷。当复合板接头进行组对焊接时, 如出现不可纠正的错边, 通过压低焊接电弧、 打磨接头平滑过渡可有效地减小磁偏吹, 亦可采用手工焊代替自动焊, 人为调整电弧角度, 控制电弧偏吹。
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