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电厂循环冷却水零排放工程实例

时间:2024-08-31

文_赵剑锋 赵亚平 煤炭工业太原设计研究院集团有限公司

1 项目背景

2015 年,随着“水十条”的颁布。国家强化了工业节水和排水管控力度,水污染的防治也一度成为限制工业发展的首要问题,迫使人们进一步探索节水和减少污染排放的水处理技术。

湿法冷却的热电厂在实际运行过程中,需要消耗大量的水,也需要外排大量的含盐废水,主要包括:①电厂脱硫脱硝废水,该部分水水质特点是悬浮物浓度高、含盐量高,传统方法是利用混凝、沉淀等工艺将悬浮物和大量的重金属去除。②电厂的化学再生水,该部分水的主要特点是含盐量高,一般只需要进行简单的中和处理。③循环冷却外排水,为了控制原水中TDS的含量,需要控制循环水系统的浓缩倍数,因此电厂每天需要外排一定量的含盐废水。

阳泉某电厂采用湿法冷却的技术,冷却塔实际运行过程中,循环水的浓缩倍数2.7 ~3.0 倍,排水量为400m3/d,根据目前的环保政策,该部分水不允许直接外排,根据业主的要求,循环冷却水的回收率需要达到90%及以上,回用于电厂锅炉补水,剩余10%的含盐废水用于灰库降尘洒水,厂内循环冷却水可以实现“零排放”。

2 基本设计思路

2.1 设计规模

循环冷却水处理站设计规模为400m3/d,处理能力按20m3/h 考虑。

2.2 设计进水水质(见表1)

表1 设计进水水质

2.3 设计出水水质

出水优先于电厂化学水处理补水,即优于电厂目前使用的清水水质,具体水质见表2。

表2 设计出水水质

2.4 工艺流程及物料平衡表(见图1)

图1

2.5 工艺介绍

2.5.1 调节池

设调节池的目的:①匹配循环排水量与水处理站之间的水量平衡关系;②收集处理站废水。

2.5.2 高密度沉淀池

高密度沉淀池结构紧凑,将混凝、絮凝、沉淀澄清、污泥浓缩集为一体,具有技术成熟、自动化程度高、处理效果好、运行稳定可靠、管理方便等优势,绝大多数水处理流程中都可以适用。

2.5.3 多介质过滤器

可进一步去除水中悬浮物,胶体物质等,出水浊度一般可降低到5NTU 以下。

2.5.4 钠床离子交换

通过钠床离子交换,可使硬度的去除更为彻底,保证膜系统运行。

2.5.5 超滤膜

超滤膜能够将溶液净化,分离或者浓缩,水中较小的胶体、悬浮物可以得到截留。

2.5.6 反渗透

当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动。

3 详细设计参数

3.1 调节池

设调节池一座,尺寸6×6×4(H)m,配套:潜水搅拌器1 台,N=1.5kW,D=320mm 潜水提升泵2 台,Q=25m3/h,H=12m,N=1.5kW。

3.2 处理车间

高密度沉淀池成套设备 1 套,混合时间T=30s 絮凝时间T=15min 处理能力25m3/h,表面负荷小于3.6m3/m2·h。

多介质过滤器1 台,直径D=2.0m。离子交换系统:强酸阳床离子交换系统,3台,单套直径D=0.8m。超滤系统:产水率为95%,膜设计通量为31.25L/m2·h。一级反渗透系统:设计回收率为75%,设计膜通量为16.82L/m2·h,一级两段形式,采用2:1 布置。

二级海淡膜系统:设计回收率为60%,设计膜通量为6.73L/m2·h,一级两段形式,2:1 布置。

污泥系统:污泥浓缩罐1 台,D=2.0m,污泥脱水采用板框压滤机,1 台,过滤面积60m2。

4 项目实际运行效果与经济分析

4.1 实际运行效果

目前该项目出水指标稳定达到如下指标:pH=5 ~6,电导率=130 ~140μS/cm。

4.2 经济效益分析

工程直接费为735.82 万元,项目建成后每年可节约新建水资源10.32 万m3,污水站运行成本为6.5 元/m3,低于电厂购买自来水的水资源费8.05 元m3,同时节约水资源费25.8 万元,除此之外,还可以节约原化水车间80%的药剂费,年可节约药剂费86.4 万元,可为企业每年节约112.2 万元。

4.3 社会效益分析

项目建成后,电厂向外排含盐废水400m3/d 的问题得到彻底解决,与此同时可节约360m3/d 的新建水,剩余40m3/d 含盐废水回用于电厂灰库、渣库洒水。项目的成功实施解决了企业的环保压力,使得企业能够正常生产,又使得企业产生良好经济效益,实现了经济与环境双赢的局面。

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