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布袋除尘技术在75t/h燃煤锅炉除尘改造中的应用

时间:2024-08-31

文 _ 于胜辉 中国铝业山东分公司

布袋除尘技术在75t/h燃煤锅炉除尘改造中的应用

文 _ 于胜辉 中国铝业山东分公司

我公司热电厂2#炉为75t/h中温中压循环流化床锅炉,原有除尘设施为静电除尘器,收尘效果差,烟尘含尘量为101.1mg/m3。根据国家环境保护部发布的《火电厂大气污染物排放标准》要求,“十二五”末重点地区的燃煤锅炉烟尘限值为20mg/m3,如果电厂只采用电除尘器则很难满足新标准要求。因此,我们通过对火电厂锅炉烟气各种除尘技术的比较,决定对2#锅炉采用布袋除尘器技术,在优化锅炉运行参数的情况下,烟气排放浓度控制在20mg/m3。

1 除尘改造实施方案

1.1 布袋除尘器技术参数

根据2#锅炉运行情况,对比多种除尘器后,选定某厂家的JDMC500-2×4型脉冲长布袋除尘器作为除尘器改造设备,该型除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等组成,并采用下进气分室结构,含尘气体由进气口进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗,含尘气体经过滤袋过滤,粉尘阻留于袋表面。净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器输出信号,控制器开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行吹气清灰,在反向气流的作用下,附于袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗,粉尘由气力输灰装置送入灰库。全部滤袋喷吹清灰结束后,除尘器恢复正常工作。主要技术参数见表1。

表1 布袋除尘器的主要技术参数

1.2 改造工艺流程

2#炉新建布袋除尘器选址在原有电除尘器以东,烟气由空气预热器出口烟道引入布袋除尘器,经过布袋除尘后的烟气在经引风机通过烟囱排入大气中。改造后示意图见图1。

1.3 改造内容

在2#炉大修期间,将空气预热器、部分省煤器及汽水系统管道和阀门更换,重新建造了2#炉布袋收尘系统,基础重建,并且将南北走向的电收尘器改为东西走向的布袋收尘器,大大减小了由于烟气拐弯造成的阻力,原电收尘主体及附属部分全部拆除。其施工内容包括以下几个部分:

⑴预涂灰。在入口烟道处留有预涂灰管道,可以用罐车进行预涂灰,保证了涂灰均匀,极大地方便了预涂灰的操作。

⑵布袋清灰。以离线清灰为主,在线清灰为辅;以定时清灰为主,定阻清灰为辅。离线清灰状态时不进行喷吹的室所在的离线阀处于打开位置,喷吹的室所在的离线阀处于关闭位置,此时喷吹的室内的喷吹阀进行逐行喷吹,单室内喷吹为定时喷吹。设定为定阻喷吹时,任意一台差压变送器检测到除尘器的运行压差超过上限设定值时(指定1200Pa),开始从第一室进行逐室喷吹,直到运行所有压差值低于下设定值(800Pa),依次完成所有布袋的清灰工作后,将循环进入下一周期如果一次清灰后除尘器阻力仍然高于设定值,清灰继续进行。设定为定时喷吹时,各个室间的喷吹为按指定时间依次不断循环喷吹。

⑶不停车单室检修。除尘器正常进行过滤工作,可以在现场操作将需要检修的除尘室离线阀关闭,检修室进行换袋检修,检修室也不参与喷吹循环。该室检修完毕后,现场操作可以将该室并入到正常的工作状态。

⑷布袋除尘器的保护。除尘器本体的进风口端检测到温度大于170℃时,室内控制柜显示高温报警,检测到温度大于180℃时,除尘器显示超高温报警,除尘器自动解列。除尘器本体的进风口温度小于100℃时,视为锅炉运行不正常,室内控制柜显示低温报警,除尘器自动解列。过滤室差压计检测到某室发生滤袋破漏时,显示滤袋破漏报警并显示该室的编号。压力变送器检测到压缩空气压力过低<0.1MPa时,显示压缩空气压力过低报警。PLC预设了8s的行程运动时间,在8s后,如限位开关没有检测到信号,则延时60s,若仍未检测到信号,视为该阀故障,报警并显示该阀序列号。

2 改造后运行效果及效益分析

2.1 运行效果

2#炉布袋收尘器采用下进气结构,较粗的高温颗粒直接落入灰斗。采用长滤袋,分室离线喷吹清灰,效率高,粉尘的二次吸附少,同时有效的降低了设备能耗,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低,成倍地提高了滤袋和阀片的寿命,大量减少了设备运行维护的费用。检修换袋可在不停机的条件下分室进行,滤袋袋口采用弹簧涨紧结构,拆装方便,进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。整台设备由PLC机控制,实现自动清灰、卸灰及超温报警,安全可靠,效率高,应用效果良好。

图1 除尘器改造后系统示意图

2.2 效益分析

经济效益:改造后烟尘排放达标,符合环保要求,为2#炉长期满负荷运行奠定基础。按锅炉年运行270d计算,可节约厂用电为270d×3000kWh/d×0.53元/kWh=42.93万元/a。2#炉烟气量为136054.9m3/h,按锅炉年运行270d,排污费单价按1.2元/kg,可节约排污费:136054.9m3/h×24h×270d×(0.0001-0.000046)×1.2元/kg=5.71万元。因烟尘排放不达标压产,负荷由70t/h减产至67t/h,蒸汽效益(70-67)t/h×24h×270d×(155-134)元/t=40.82万元。总计为89.46万元。

环境效益:2#炉布袋除尘器设有高温保护、低温保护、滤袋破漏报警、压缩空气压力过低报警、旁通阀、离线阀故障报警,各种保护齐全,安全可靠,运行稳定,除尘效率高,能达到99.9%以上,对周边环境影响大幅度降低。

3 结论

布袋除尘器应用于2#炉,除尘效率达到99.9%以上,能有效地减轻粉尘对大气环境的污染,烟尘排放浓度符合国家新的环保要求,运行经济稳定。对于采用循环流化床掺烧石灰石的工况,由于脱硫装置出口烟尘浓度增大,电除尘器出口烟尘排放浓度不能满足排放标准,建议采用布袋除尘器除尘。

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